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“从未见过如此组织有效的队伍!”

发布时间:2024-04-03 02:20人气:

  近日,胡大山像往常一样打开邮箱查看邮件,惊喜浮现在他的脸上。胡大山立马奔走相告:我们收到了甲方GB联合体发来的表扬信,称赞阿尔及利亚项目SP224队在EME24井搬迁、钻井、完井过程中表现得安全、专业、高效。

  作为华东石油工程公司阿尔及利亚项目副经理,胡大山知道,这封表扬信不仅是2024年的开门红,更是提振士气的冲锋号!

  GB联合体是美国OXY石油公司和阿尔及利亚国家石油公司Sonatrach的一个联合公司。此前,因疫情原因,阿尔及利亚项目一直处于停滞状态,2023年全面复工复产,EME24井是SP224队当年施工的第二口井。

  该项目执行日费制,时间就是效益,开钻了就能拿到全日费,否则,只能拿70%。那么,靠什么争抢效益呢?胡大山说,钻井的全周期我们都想方设法抢效益,靠的就是“心往一处想、拧成一股绳”的拼搏精神。

“从未见过如此组织有效的队伍!”(图1)

  EME24井是直井生产井,井深2848米。GB联合体当时只有SP224队在施工,很容易就成为钻井管理部门的焦点,现场一旦有操作停顿,或者作业曲线异常,管理人员马上会打电话给现场监督办公室,容不得半点懈怠。

  现场监督办公室24小时播放着井队现场视频监控画面,无死角监管,无数双眼睛盯着实时回传的录井曲线,甚至还每天检查钻井队VFD(变频驱动器)房的温度记录表。

  这样的工作环境,从技术和心理上给SP224队现场工作人员提出了更高要求:一是生产操作要精益求精,不能有侥幸心理;二是要做好员工技能培训,保证作业流畅性;三是关键岗位人员要做好设备预防性维护保养,确保使用无故障。

  EME24井四开、五开纯钻时间均只有12小时。针对三开后频繁的起下钻、甩钻具、下套管等高危作业,SP224队用液压猫道远程遥控取代机械手柄操作,可以全方位观察作业区,极大提升了作业流畅性和作业效率。

  由于甲方地质卡层方面出现问题,导致EME24井固井作业非常烦琐,仅下入封隔器试压就重复了3次,其间还需要和多个第三方密切配合,但是整个处理过程中,SP224队现场骨干人员忙而不乱,不仅出色完成了钻井队各项作业,而且积极协助现场监督推进第三方作业,最终在各方共同努力下,顺利完成固井作业。

  赶时间,更要保安全;保安全,就是保效益。面对甲方监督严苛的安全工作要求,SP224队没有半句怨言,千方百计做到最好。

  2023年11月,由于不熟悉GB联合体的安全积分规则,好多积分证明材料没有及时递交甲方,导致SP224队在甲方的安全积分排名上不理想。对此,SP224队研究积分规则,制定PG电子游戏 PG电子官网整改方案,现场加强员工培训,搜集井架周检、消防演习照片等安全积分证明材料。当年12月,该队就在GB联合体安全积分排名的22个承包商中名列第一。

  EME24井施工过程中,甲方要求所有吊点、悬吊绳、井口工具每6个月进行无损检测,检测合格后更换安全色,这就要求现场管理人员要无死角统计掌握现场工具使用情况。2023年12月,SP224队共计完成安全检测点860个,并成功完成了现场第一轮安全色更换工作。

  甲方快节奏的生产要求,也给安全工作带来挑战。EME24井下套管速度要求每根用时在15秒以内,现场中方骨干每天都顶着巨大的安全压力和心理压力,一边与甲方监督沟通生产指令,一边关注员工操作安全,还要协调各项现场生产工作。

  胡大山说,休息不足对队里每个人都是家常便饭,太累时,退缩的念头会抑制不住地冒出来,但是想起因疫情项目停滞时对生产的渴望,想到复工复产来之不易,大家便以饱满的热情再次投入现场生产中。

“从未见过如此组织有效的队伍!”(图2)

  胡大山说,GB联合体项目合同要求提供的设备特别多,但是好多现场不会用到,如果按合同配齐会导致我方损失大量资金。与甲方沟通后,他列了一张工具配备清单,甲方总监同意削减工具68个,为我方节省了大量资金。

  液压猫道智能化程度非常高,使用无线遥控器可以一个人不限位置遥控操作,这样在钻台上能够全方位观察作业区,第一时间识别风险,提高作业安全性。而没有遥控器时,只能在场地上用机械手柄操作,视线受限,且需要两个人配合,作业不流畅。

  要想灵敏使用无线遥控器,必须保证机械端和数据传输端都工作正常,但是现有的液压猫道设备老化、功能不全,无线遥控器无法全面发挥作用,加上GB项目节奏快,三开后液压猫道使用频率高,驱动链条经常出问题。对此,项目部组建了由钻台大班、电气师及顶驱工程师组成的技术攻关小组,集中研究调试液压猫道各项功能。

  钻台大班专门修理调试液压线路及机械端问题,电气师和顶驱工程师主要负责传感器和各类电路问题。由于各类电气元件老化损坏较多,他们经常排查问题至深夜,甚至多次测试没有任何进展。

  一次次调试失败没有击垮他们,反而让他们越挫越勇。设备总监和电气师不断翻阅说明书,联系厂家人员,经过四次从国内带材料更换调试、两月加班加点熬夜攻关,终于在2023年12月成功恢复了无线遥控器的所有功能。

  EME24井完井前,SP224队利用甲方电测期间不需要井队作业的间隙,集中精力清洗泥浆罐,并自制清砂工具冲洗沉砂,仅用两天便完成了清罐作业,相较第一口井提前了4天,为下一口井预搬迁留足了空间。

  完井前,SP224队已搬运包含泥浆罐、泥浆泵等主体设备113车次,并达到了完井当天下顶驱、导轨、电缆、放底座及井架的进度。现场的英国监督Kevin Howard感叹:我的职业生涯中,未见过如此组织有效的队伍!

  说到搬迁,胡大山提起了道路。他说,SP224队钻机设计的初衷是快速搬迁型钻机,井架、泥浆泵、机房都是整个拖橇连接,目的就是设备尽可能不拆散搬家,完井后附件拆除完毕,直接重载拖头连接,整体拉到新井场。这样的设计要求搬迁道路宽度最窄9米,最大坡度10度,转弯半径不小于80米。但是GB项目施工区块属于极端路况油区,新井入井场上坡都接近10度最大坡度,最窄的柏油路段宽度仅有6米,转弯半径仅有40米。

  显然,油区道路不能满足快速搬迁的要求。对此,每次搬PG电子 PG平台迁之前,胡大山都要与GB进行多次沟通,最大限度争取甲方对道路进行维修,减少搬迁风险。最终甲方解决了搬迁道路转弯半径小、路宽不足9米的问题。然而由于要解决上坡坡度问题投入工作量巨大,甲方没办法满足中方提出的减少坡度到5度以内的要求。

  怎么办?SP224队开动脑筋,优化搬迁卡车的拖头配置,把以往平原路面一个40吨拖头完成的拖运工作,调整到一个120吨、一个80吨、一个40吨,保证上下坡时设备运输绝对安全。

  胡大山说,整个拖运过程,自己跟车监督,每个上下坡都步行跟随检查设备状况,确保运输工作顺利进行。

  搏过快速的生产节奏,搏过严苛的安全要求,搏过技术的攻关考验,搏过搬迁的险峻道路,SP224队还要面临生活上的搏斗。胡大山回忆,刚开始大家都不愿去SP224队,主要原因是饮食和通信问题。

  钻井生产现场处于沙漠腹地,没有手机信号,当地宽带费用还特别高,为了节约成本,EME24井施工期间宽带只有2兆,4支钻井队共用。甲方宽带6兆,只有十来个人使用。中方员工在生产休息期间,只能靠微弱的无线卫星信号和家人联系,信号中断两三天是正常现象,想利用工作间隙跟家人报个平安,都成了奢望。

  SP224队司钻吴治中的妻子曾一个星期没联系到他,着急之下,给项目部基地的同事发消息询问自己爱人的情况,急切地让吴治中回信息报平安。

  后来,项目部联系到生产现场的平台经理,让平台经理打开热点连上网,吴治中才给家人报了个平安。

  胡大山说,下班后的休闲活动就是三两人聚在一块,聊聊白天的工作内容、谈谈各自的家庭生活。而事实上,和家人待在一起的时间并不多,但是在一起时的点点滴滴大家回忆了一遍又一遍。

  饮食也是一大难题,生产现场没有中餐食用,让他们有时候会像个孩子,念叨着家乡的美食。曾有一名员工倒班回去后感叹,第一顿中餐必须吃两大碗米饭!(文/李秀 图/胡大山)

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